氣體抽真空充氣裝置常見故障和消除方法 |
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氣體抽真空充氣裝置常見故障和消除方法
氣體抽真空充氣裝置在充放時(shí),首先利用本裝置的真空泵對(duì)SF6電器設(shè)備(或鋼瓶)和連接管路進(jìn)行抽真空,然后直接利用壓差或利用壓縮機(jī)的抽吸性并造成一定的壓差將裝置貯存容器內(nèi)的SF6充入SF6電器設(shè)備,直至達(dá)到所需的工作壓力。在需灌瓶時(shí)則同時(shí)利用如前所述的R22制冷劑的特性,將液化的SF6直接灌入鋼瓶。
氣體抽真空充氣裝置常見故障和消除方法: 1.SF6壓縮機(jī) ①壓縮機(jī)啟動(dòng)后立即停機(jī),可能是進(jìn)口壓力過高,致使高壓排氣壓力過高,自動(dòng)停機(jī),減小進(jìn)口壓力。 ②壓縮機(jī)電機(jī)過載,熱繼電器未復(fù)位,可能不運(yùn)轉(zhuǎn)。 ③壓縮機(jī)內(nèi)部有雜聲,應(yīng)有專業(yè)人員檢查或更換壓縮機(jī)。
2、冷凍系統(tǒng) ①冷凍壓縮機(jī)高壓壓力過高,故障原因是冷凝器冷卻風(fēng)扇未開(或未運(yùn)轉(zhuǎn))或冷凝器被污染物堵塞,排除方法:前者使風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn),后者清洗冷凝器。 ②冷凍壓縮機(jī)低壓壓力過低:原因是膨脹閥堵塞,應(yīng)清洗膨脹閥或清理干燥過濾器,原因之二可能是制冷系統(tǒng)泄漏,應(yīng)查找泄漏源,并排除之,若必要再補(bǔ)充制冷劑。 ③冷凍壓縮機(jī)高壓力過低而低壓壓力過高,可能是壓縮機(jī)內(nèi)部故障應(yīng)拆機(jī)檢查。 ④冷凍壓縮機(jī)氣缸結(jié)霜,甚至排氣管結(jié)霜。
原因之一:膨脹閥調(diào)節(jié)不當(dāng),流量過大,應(yīng)重新檢查調(diào)節(jié)膨脹閥。 原因之二:蒸發(fā)器內(nèi)部短路,應(yīng)檢查蒸發(fā)器內(nèi)部情況。 原因之三:制冷劑充灌量太大,可適當(dāng)泄放制冷劑。
3、凈化干燥系統(tǒng) ①油分離效果不好 可能是氣體溫度較高,應(yīng)檢查冷卻器風(fēng)扇是否正常運(yùn)轉(zhuǎn),風(fēng)扇葉片是否完好。 油分離器失效,更換油分離器。 ②干燥效果不好 可能是分子篩飽和應(yīng)進(jìn)行自再生處理,也可能干燥過濾器堵塞,應(yīng)拆開檢查,必要時(shí)更換內(nèi)件。
氣體抽真空充氣裝置技術(shù)參數(shù): 1、回收 回收初壓力≤0.8MPa 回收終壓力≤50KPa 回收時(shí)間:對(duì)初壓力0.8MPa的1 m3 SF6氣體容積,回收至終壓力50KPa,回收時(shí)間小于2.5小時(shí)。
2、充氣 對(duì)初壓力為133Pa的1 m3 SF6氣體容積充至0.8MPa,充氣時(shí)間小于0.8小時(shí)。
3、抽真空 裝置極限真空度小于等于10 Pa 對(duì)初壓力為0.1MPa的1 m3 SF6氣體容積抽真空至133Pa所需時(shí)間小于1.0小時(shí)。
4、貯存 貯存容器容積0.015m3
注意事項(xiàng): 1、 使用前檢查各連接部分正確與否,接口密封。 2、 設(shè)備元件油位合適。 3、 真空泵不得反轉(zhuǎn)。 4、 設(shè)備有氣體壓力時(shí)不能開真空度V9。 5、 過濾器濾芯工作5000小時(shí)更換。分子篩10000小時(shí)更換。 6、 回收氣體時(shí)可以提前15-30分鐘開制冷系統(tǒng)。 7、 制冷系統(tǒng)打開時(shí)會(huì)有少量冷凝水排出,可適當(dāng)處理。
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